啤岭机电设备(上海)有限公司

TRM立磨磨辊漏油问题分析及处理

2018-06-22

朱贺
(徐州中材装备重型机械有限公司)
  TRM立磨在使用中,有些出现磨辊漏油问题,直接影响了立磨的正常运转。现以泸州赛德水泥公司的TRMS32.3立磨为例,结合磨辊结构和现场使用情况,分析磨辊漏油的原因,并提出相应的整改措施。
  1 问题及分析
  漏油主要有以下现象:
  1)辊套靠外下侧、喇叭套下侧、磨盘及挡料圈外侧出现大量油迹。
  2)空滤器和加压摇臂上面出现大量外露油迹。
  3)润滑站油位周期性下降,进油压力表压力为0.8MPa,回油压力表压力为0.006MPa。
  根据漏油位置,推断油封和空滤器两处润滑油异常流出,参照润滑站技术要求(见表1),结合磨辊结构(见图1)分析,原因主要有以下几个方面:

  1)润滑站油压力不符合要求
  该立磨采用“乙顿”公司润滑站,要求Z大工作压力0.5MPa,但实际生产压力调到0.8MPa。分析原因为没有采用推荐的N320润滑油,而是使用其集团统一采购的英国BP公司GR-XP1000润滑油。该润滑油黏度过高,实际生产中通过提高进油压力,保证供油量,在出现漏油后,油位下降,更是通过提高进油压力来保证进油量。另外,GR-XP1000在40℃的运动黏度为1000cst,比规定的N320在40℃时320cst黏度大得多,回油效果更差。进油压力过大,极易造成骨架油封主唇结构性损坏,影响甚至破坏密封效果。
  2)磨辊内油位过高
  多处部位出现的漏油证明磨辊内油位严重过高,不仅超出规定油位线(见图1),更是严重超油封位置处。润滑油过多易造成工作时磨辊内温度升高,压力增大,过高的压力甚至造成润滑油从空滤器处喷出。
  3)通气孔堵塞,压力失衡
  空滤器处有溢出的润滑油,证明空滤器已经失效,空滤器上油层更易粘上灰尘,造成通气不畅,磨辊内进、回油压力失衡。
  4)回油不畅
  漏油磨辊的回油压力为0.006MPa,远低于正常值(0.02~0.04MPa),回油量很小,循环不畅。
  2 处理措施及效果
  1)更换同规格的优质骨架油封组件及空滤器,特别注意油封安装的规范性,空滤器做好日常保护和保养。
  2)按照技术手册要求更换推荐黏度的N320润滑油,润滑油滤清器定期更换,保证润滑油清洁度。
  3)清理润滑管路,尤其是回油管路,保证润滑油循环顺畅;清理气封装置各出气口,保证磨辊上气封出口出风顺畅,防止进入灰尘,损坏油封。
  4)调整润滑站进油压力至润滑站规定值,跟踪回油压力并做好记录、保证回油顺畅;调节流量阀,保证进油、回油流量平衡,密切跟踪润滑站油位,及时发现磨内润滑油异常状况。
  通过以上分析,对磨辊漏油采取有针对性的处理措施后,未再出现漏油现象,取得良好的效果。